2022年7月25日,苯乙烯作业部开始卸料工作,经过前期V-204A的退料、隔离、蒸汽吹扫、氮气置换等处理工作,V-204A已满足装卸更换条件。通过参考尾气处理器V-210AB脱硫脱氯剂的装卸方案及工作过程,提前制定了更符合实际的处置及更换方案,部门管理人员共同进行工作危害分析(JHA)评价,明确风险等级和管控措施,并明确应急方案。
现场作业人员提前铺设消防管道,防止意外情况发生时无法及时处理,并将施工所需要的脚手架、叉车、安全带、筛网、吨袋、防尘口罩、长管呼吸器、绳梯、雨布等工具提前准备齐全。同时,为提高工作效率,节省时间,决定将作业人员划分多个作业小组,各小组职责、分工不同,同时相互配合并轮换,防止高温天气下,人员中暑的情况发生,保证效率的同时,保证安全作业。一组人员负责白土卸料装袋,一组人员负责配合叉车工作并监护,叉车负责将废料运送至固废回收车辆,另一组人员负责将Φ10和Φ6的氧化铝瓷球筛出并装袋,以进行回收利用。活性白土卸料完成后,对V-204A进行空气置换,同时须将V-204A罐入口氮气8字盲板倒盲位,出口至火炬的8字盲板倒盲位,拆除V-204A人孔,现场接入工厂空气进行空气置换。
7月27日,苯乙烯作业部开始新活性白土装填工作,原定7月26日进行活性白土装填工作,由于暴雨天气,活性白土由于受潮会降低其吸附功能,为避免装填过程中受潮,不得已推迟一天进行装填工作。V-204A需装填Φ10瓷球、Φ6瓷球、Φ3瓷球、分子筛、活性白土、石英砂等填料,对V-204A罐内多个点进行氧气含量、可燃气体爆炸下限及有毒有害气体含量检测合格后,办理齐全相关票证后,作业人员进罐对罐内壁测量,标记好瓷球、分子筛、活性白土、石英砂的装填高度,随即正式开展装填工作。
现场同样采用小组分工协作的方式开展作业,各类填料已按照要求提前放置于指定位置,吊车于指定时间到达指定位置后,监护、司索、指挥、装填人员,叉车分别到达指定岗位并开展工作,各小组分工明确,相互协调配合,装填量即将达到指定要求时,人员在做好充分准备措施后,从底部人孔进入罐内,将填料扒平后确认装填高度。瓷球装填完成后,封闭人孔,并继续装填分子筛、活性白土等填料。
此次作业,充分学习了脱轻尾气处理器V-210AB脱硫脱氯剂更换工作,在借鉴之前工作的同时,提出改进性意见,并切合实际指定此次作业方案,把各项工作落到实处,加强各单位协作能力,促进安全与生产、效率的和谐关系。将安全落实到个人,在保证效率的前提下,坚决不放弃安全,将安全意识深刻在员工的骨子里,在持续的高温中,员工不畏艰险,锲而不舍,奋斗到底的工作态度,是每一位嘉玺员工的精神内核。V-204A活性白土更换作业是总结经验,巩固成果,建立健全工作机制的一次成功试验。